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改進(jìn)隔倉板結(jié)構(gòu)提高磨機產(chǎn)量

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改進(jìn)隔倉板結(jié)構(gòu)提高磨機產(chǎn)量

發(fā)布日期:2020-08-01 作者:陳軍,徐懷洲 點擊:

江蘇淮安某水泥公司中3.8mxl3m圈流水泥粉磨 生產(chǎn)線,主要生產(chǎn)P-C32.5和P-C42.5水泥。設(shè)計產(chǎn) 量>80t/h (P-C42.5 水泥),80p,m 篩余<1.5%,比表面積>350m2/kgo投入生產(chǎn)后,磨機產(chǎn)量較低,經(jīng)常出現(xiàn) 一倉飽磨和隔倉板易堵塞問題。經(jīng)過分析認(rèn)為主要原 因是隔倉板過料能力不夠引起,決定改進(jìn)隔倉板,提 高其過料能力,加大循環(huán)負(fù)荷率,從而提高磨機的粉 磨能力。改造后取得了較好的效果。

1粉磨系統(tǒng)工藝流程

物料經(jīng)計量配料后由皮帶機輸送入磨,出磨物料 和礦渣粉一同進(jìn)入磨尾斗式提升機提升進(jìn)入K型選 粉機分選,分選后的粗粉再回磨粉磨。磨機通風(fēng)用除 塵器收集下來的細(xì)粉也進(jìn)入斗式提升機入選粉機。選 粉機旁路風(fēng)用除塵器收集下來的細(xì)粉和選粉機細(xì)粉 一同進(jìn)入成品提升機入成品庫。

2存在問題

磨機裝載量滿負(fù)荷運行后,生產(chǎn)P-C42.5水泥 時,成品細(xì)度45pm篩余為6% -8% ,80俱1篩余為 0.6%~0.8%,水泥3d抗壓強度〉25MPa,28d抗壓強度 >48MPao雖然摻入礦渣粉后水泥強度較好,但產(chǎn)量僅 為80~82t/h(不含摻入礦渣粉),低于同類型的江蘇如 東萬豪水泥公司水泥粉磨系統(tǒng)如東萬豪公司的 中3.8m磨產(chǎn)量在100t/h以上,其工藝和配置基本相 同,僅磨機生產(chǎn)廠家不同,磨內(nèi)隔倉板結(jié)構(gòu)不同。

一倉飽磨時表現(xiàn)為磨頭返料,磨尾不出料,磨尾 除塵器風(fēng)機電流大幅降低,電流從正常運行170A左 右降為130A左右。正常運行時,選粉機主軸電流僅 為60A左右,循環(huán)負(fù)荷率為30%左右。為了加大循環(huán) 負(fù)荷率,將磨尾除塵器風(fēng)機運行頻率由40Hz增加到 48Hz。風(fēng)機電流由170A上升到185A,產(chǎn)量略有增加, 達(dá)83~85t/ho急停磨后進(jìn)磨內(nèi)檢查,發(fā)現(xiàn)一倉球料比 較小,球露出料面僅5~10mm, 一倉隔倉板前物料 80pm篩余為44.8%。二倉內(nèi)存料量很少,雙層隔倉板 中二倉面篦板篦縫堵塞較嚴(yán)重,隔倉板后料80|jLm篩 余為30.2%,出料篦板處料80|JLm篩余為7.8%。隔倉 板前后物料篩余相差14.6%,明顯為隔倉板過料能力不足。

3原因分析

據(jù)介紹,隔倉板過料能力主要與物料流速 及篦板或篩板通孔面積有關(guān)系,隔倉板一倉面篦孔寬 度為10mm,經(jīng)測量計算通孔率約10%,按經(jīng)驗通孔 率大小基本合適。但隔倉板篩板實心部分面積較多, 導(dǎo)致通孔率較小。另外隔倉板架結(jié)構(gòu)不合理,過料空 間過小,也影響篩板的有效通孔率。

4改進(jìn)措施

4.1隔倉板篩板篩孔的改進(jìn)

調(diào)整篩孔結(jié)構(gòu)尺寸,加大其過料能力。改進(jìn)前后 的篩孔結(jié)構(gòu)及尺寸對比見圖1。

改進(jìn)前后篩孔結(jié)構(gòu)及尺寸.png

1改進(jìn)前后篩孔結(jié)構(gòu)及尺寸

4.2隔倉板篦板的改進(jìn)

針對二倉部分中12mm小段磨損后同粗粉一起 返回一倉,易堵塞篦板篦縫的情況,將隔倉板中的篦 板一倉面篦縫寬度改為12mm,使其通孔率達(dá)12%左 右,并將原二倉面篦板篦孔排列方式由同心圓改為放 射狀排列,同時將篦縫寬度由10mm改為6mmo 4.3隔倉板架的改進(jìn)

篩板調(diào)整后,磨機臺時產(chǎn)量上升到86~88t/h,但 循環(huán)負(fù)荷率仍偏低,只有45%左右。經(jīng)分析,磨機過料 能力還是偏低。

為此,我們決定改進(jìn)KHM隔倉板結(jié)構(gòu),將隔倉板 板架寬度由150mm改為100mm,同時取消了原有的中間筋板,使篩板的有效通孔率上升到14%改進(jìn)前后的隔倉板架結(jié)構(gòu)見圖2。

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